摘要:本文敘述了華潤(rùn)首陽(yáng)山發(fā)電廠兩臺(tái)630MW 機(jī)組脫硝噴氨控制系統(tǒng),該控制系統(tǒng)采用常規(guī)PID控制策略和模糊控制共同完成,能夠準(zhǔn)確的測(cè)量、控制相關(guān)設(shè)備,達(dá)到脫硝控制系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行。華潤(rùn)首陽(yáng)山所用的液氨,來(lái)自洛陽(yáng)宏昌工貿(mào),沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:液氨 脫硝 常規(guī)PID控制 模糊自控制 優(yōu)化
1、引言
根據(jù)我國(guó)環(huán)保政策要求,目前煙氣脫硫項(xiàng)目已基本覆蓋所有燃煤火電機(jī)組,但煙氣脫硝還未大規(guī)模的開(kāi)展應(yīng)用。有相關(guān)研究資料表明,如果還繼續(xù)不加強(qiáng)對(duì)煙氣中氮氧化物的控制, 氮氧化物的總量和在大氣污染物中的比重都將上升,并有可能取代二氧化硫成為大氣中的主要污染物。
隨著我國(guó)對(duì)工業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)逐漸嚴(yán)格,僅靠低氮燃燒已明顯不能滿足更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。SCR煙氣脫硝技術(shù)是目前減少氮氧化物排放的有效方法,河南華潤(rùn)電力首陽(yáng)山有限公司利用原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上在2013年更改設(shè)計(jì),投產(chǎn)脫硝裝置,由洛陽(yáng)宏昌工貿(mào)供應(yīng)液氨,引進(jìn)丹麥SCR煙氣脫硝技術(shù),采用SCR (Selective Catalytic Reduction,選擇性催化還 原法)方法,SCR脫硝工藝中,氮氧化物在催化劑作用下被氨還原為無(wú)害的氮?dú)夂退划a(chǎn)生任何二次污染,反應(yīng)通?稍跍囟250~450 oC下進(jìn)行,其化學(xué)反應(yīng)如下:
4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O
6NO2 + 8NH3 → 7N2 + 12H2O
SCR 法一般是將氨類等還原劑噴入煙氣中,利用催化劑將煙氣中的NOX通過(guò)催化反應(yīng)生成氮?dú)夂退挥绊懎h(huán)境,而除氮氧化物效果明顯,能夠達(dá)到90%以上。
2、脫硝自動(dòng)控制常規(guī)控制策略分析:
2.1設(shè)備概況:
華潤(rùn)首陽(yáng)山電廠分別在2013年5月和10月對(duì)二臺(tái)超超臨界的630MW機(jī)組進(jìn)行了脫硝改造,所用的液氨,來(lái)自洛陽(yáng)宏昌工貿(mào),沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題。其SCR煙氣脫硝裝置主要由液氨卸載/儲(chǔ)存系統(tǒng)、注統(tǒng)、SCR反應(yīng)系統(tǒng)、吹灰系統(tǒng)、干除灰系統(tǒng)組成。其工藝流程見(jiàn)圖1。
工藝流程
鍋爐分A/B二側(cè),每側(cè)有一個(gè)供氨調(diào)門(mén),該調(diào)門(mén)進(jìn)行對(duì)噴氨量的控制,從而參與控制出口煙囪NOx含量,并且二個(gè)調(diào)門(mén)保持平衡,防止催化劑的老死或者堵塞等現(xiàn)象,洛陽(yáng)宏昌工貿(mào)公司供應(yīng)的高品質(zhì)液氨含量高,不會(huì)造成噴氨孔的堵塞。
2.2設(shè)備運(yùn)行原理:
SCR脫硝系統(tǒng)的工藝流程示意圖如下圖所示。脫硝系統(tǒng)的工藝裝置主要組成部分包括兩個(gè)裝有催化劑的反應(yīng)器、兩個(gè)液氨存儲(chǔ)罐及一套氨氣注入系統(tǒng)。來(lái)自存儲(chǔ)罐的液氨靠自身的壓力進(jìn)入蒸發(fā)器中,被熱水加熱蒸發(fā)成氨氣。從氨氣積壓器出來(lái)的氨氣經(jīng)由稀釋風(fēng)機(jī)來(lái)的空氣在氨氣/空氣混合器混合稀釋,通過(guò)注入系統(tǒng)被注入到煙氣中,被稀釋的氨氣和煙氣在SCR前被充分混合均勻后進(jìn)入兩層催化劑,進(jìn)而產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),氮氧化物就被脫除。其工藝流程見(jiàn)圖2。
SCR 法的基本原理流程
2.3 自動(dòng)控制的測(cè)量原理:
SCR煙氣脫硝控制系統(tǒng)依據(jù)確定的NH3/NOx摩爾比來(lái)提供所需要的氣氨流量,進(jìn)口NOx濃度和煙氣流量的乘積產(chǎn)生NOx流量信號(hào),此信號(hào)乘上所需NH3/NOx摩爾比就是基本氨氣流量信號(hào)(前饋信號(hào)),根據(jù)煙氣脫硝反應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)式,一摩爾氨和一摩爾NOx進(jìn)行反應(yīng)。摩爾比對(duì)應(yīng)關(guān)系的決定是在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間來(lái)決定并記錄在氣氨流量控制系統(tǒng)的程序上。所計(jì)算出的氣氨流量需求信號(hào)送到DCS控制器并和真實(shí)氣氨流量的信號(hào)相比較,所產(chǎn)生的誤差信號(hào)經(jīng)比例加積分動(dòng)作處理送氨氣流量控制閥進(jìn)行定位
同時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)脫硝38.0%,依據(jù)入口NOx濃度和設(shè)計(jì)中要求的≤5.0ppm的氨逃逸率計(jì)算出修正的摩爾率(反饋信號(hào))并輸入在氣氨流量控制系統(tǒng)的程序上。SCR控制系統(tǒng)根據(jù)計(jì)算出的氨氣流量需求信號(hào)去定位氣氨流量控制閥,實(shí)現(xiàn)對(duì)脫硝的自動(dòng)控制。通過(guò)在不同負(fù)荷下的對(duì)氣氨流量的調(diào)整,找到的噴氨量。
2.4 常規(guī)自動(dòng)控制邏輯設(shè)計(jì)
1)根據(jù)目前國(guó)內(nèi)脫硝系統(tǒng)的運(yùn)行情況,對(duì)脫硝氨氣流量控制一般采用基本控制方式l (固定摩爾比控制方式)。該控制方式是基于脫硝效率和催化劑脫硝能力的控制方式,在該控制方式下系統(tǒng)按照固定的氨氮摩爾比脫除煙氣中NOx ,這種控制方式是設(shè)定值可調(diào)的單回路控制系統(tǒng),控制回路簡(jiǎn)單易于調(diào)試和整定,這是這種控制方式的優(yōu)點(diǎn),其缺點(diǎn)是會(huì)過(guò)度脫氮,增加運(yùn)行成本。
2)脫硝系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)為噴氨量,因此采用良好的控制措施對(duì)供氨調(diào)門(mén)進(jìn)行控制是脫硝自動(dòng)的重點(diǎn)。
脫硝控制常規(guī)PID控制SAMA控制主體原則為前饋串級(jí)控制,控制的主參數(shù)為脫硝出口煙道NOx的含量,副參數(shù)為氨氣流量,前饋量為根據(jù)進(jìn)口NOx的流量算出的基本氨氣需求量。主回路PID出口用于調(diào)整摩爾比修正值,副回路PID出口用于控制調(diào)門(mén)開(kāi)度。在控制中3個(gè)氨氣流量需要由計(jì)算流量公式得到,算出的氨氣流量三取中后做濾波處理。
脫硝進(jìn)口煙道NOx修正值=(脫硝進(jìn)口煙道NOx檢測(cè)×15)/(21-脫硝進(jìn)口煙道含氧量檢測(cè))。脫硝出口煙道NOx修正值=(脫硝出口煙道NOx檢測(cè)×15)/(21-脫硝出口煙道含氧量檢測(cè))。設(shè)定負(fù)荷跟實(shí)際負(fù)荷的偏差對(duì)于氨氣量的修正根據(jù)實(shí)際情況得到。
由于脫硝噴氨自動(dòng)系統(tǒng)具有較大的延遲性,目前用常規(guī)控制策略,容易導(dǎo)致脫硝噴氨控制系統(tǒng)不穩(wěn)定,目前在國(guó)內(nèi)不建議利用該方法進(jìn)行噴氨自動(dòng)控制。
3、脫硝噴氨系統(tǒng)模糊控制策略分析
3.1設(shè)備概況:
在國(guó)內(nèi),針對(duì)比如SCR脫硝控制系統(tǒng)這樣大滯后、大延時(shí)的控制,引進(jìn)了針對(duì)控制對(duì)象的預(yù)測(cè)控制技術(shù)、融合改進(jìn)的狀態(tài)變量控制、相位補(bǔ)償控制技術(shù),代替了經(jīng)典PID控制。能夠提前預(yù)測(cè)被調(diào)量未來(lái)變化趨勢(shì),根據(jù)被調(diào)量未來(lái)變化量進(jìn)行控制、提前調(diào)節(jié),提高了脫硝系統(tǒng)閉環(huán)穩(wěn)定性和抗擾動(dòng)能力。華潤(rùn)首陽(yáng)山電廠脫硝大膽引入了由東南大學(xué)研究的英菲迪控制系統(tǒng),通過(guò)和DCS常規(guī)系統(tǒng)的耦合,達(dá)到了的控制。
3.2模糊控制的特點(diǎn)
3.2.1實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)特性校正和補(bǔ)償
采用智能前饋技術(shù)對(duì)脫硝控制系統(tǒng)受到擾動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)補(bǔ)償,從反應(yīng)源頭消除NOx濃度劇烈波動(dòng);模糊控制系統(tǒng)采用競(jìng)爭(zhēng)型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法來(lái)實(shí)時(shí)校正上述動(dòng)態(tài)補(bǔ)償算法中各項(xiàng)特性參數(shù),使得整個(gè)系統(tǒng)始終處于在線學(xué)習(xí)狀態(tài),控制結(jié)果不斷向目標(biāo)逼近。
3.2.2 增加AGC指令頻繁變化特別節(jié)氨算法
AGC指令變化頻繁將導(dǎo)致脫硝出口NOx濃度反復(fù)波動(dòng),若控制系統(tǒng)采用常規(guī)PID控制策略,因反饋調(diào)節(jié)作用與AGC指令變化同相位而造成疊加振蕩,使控制品質(zhì)明顯變差。模糊控制系統(tǒng)根據(jù)機(jī)組AGC指令變化,實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)NOx濃度波動(dòng)規(guī)律,調(diào)整控制算法始終保持與AGC指令變化反相位,減少不必要的控制調(diào)節(jié),氨氣消耗明顯減少。
3.2.3在線評(píng)估測(cè)量?jī)x表數(shù)據(jù)
模糊控制系統(tǒng)根據(jù)機(jī)組運(yùn)行參數(shù)對(duì)NOx測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行在線評(píng)估;系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量參數(shù)失真現(xiàn)象后立即調(diào)整該測(cè)量參數(shù)在控制系統(tǒng)中的權(quán)重占比,將測(cè)量值失真給控制系統(tǒng)造成的影響降至,從而保證脫硝控制系統(tǒng)長(zhǎng)期可靠運(yùn)行。
4、常規(guī)控制和模糊控制共同在機(jī)組噴氨系統(tǒng)上的應(yīng)用
4.1 實(shí)施方式
常規(guī)控制以目前DCS為載體,而模糊控制系統(tǒng)以PLC為載體,采用SCL、STL語(yǔ)言開(kāi)發(fā)算法模塊,采用封裝技術(shù)建立比DCS系統(tǒng)功能更強(qiáng)大的組態(tài)函數(shù)庫(kù),通過(guò)函數(shù)調(diào)用完成模糊控制系統(tǒng)的建立;模糊控制系統(tǒng)與機(jī)組DCS采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS通訊方式交換數(shù)據(jù),取得機(jī)組負(fù)荷、NOx濃度、NOx設(shè)定等數(shù)據(jù),借用常規(guī)控制邏輯的某些邏輯通道,將優(yōu)化計(jì)算后控制指令傳至DCS,與原有DCS脫硝控制系統(tǒng)進(jìn)行切換完成噴氨自動(dòng)調(diào)節(jié)。
4.2 二種控制方式的數(shù)據(jù)交換
常規(guī)控制采用噴氨調(diào)門(mén)開(kāi)度、煙囪入口NOx濃度、煙囪入口O2濃度、脫硝氨氣流量、脫硝入口NOx測(cè)量值、脫硝出口NOx測(cè)量值、脫硝入口O2測(cè)量值、脫硝出口O2測(cè)量值、脫硝出口氨測(cè)量值、脫硝效率、分析儀故障等信號(hào),而模糊控制系統(tǒng)采集除了上述信號(hào)外,還包括了鍋爐指令、速率限制之前的功率指令、速率限制之后的功率指令、鍋爐總風(fēng)量等,這些數(shù)據(jù)充分反映系統(tǒng)運(yùn)行狀況。
模糊控制指令生成
4.3 系統(tǒng)投運(yùn)
在DCS脫硝畫(huà)面增加模糊控制系統(tǒng)投退按鈕,投入模糊控制控制方式后,將A側(cè)和B側(cè)噴氨調(diào)節(jié)閥投入自動(dòng)即可實(shí)現(xiàn)模糊控制系統(tǒng)對(duì)SCR出口NOx濃度自動(dòng)控制;模糊控制自動(dòng)投入與A、B側(cè)噴氨自動(dòng)的投入不分先后。模糊控制系統(tǒng)投入與退出均實(shí)現(xiàn)無(wú)擾切換。
在火電廠中,NOX的有二組數(shù)據(jù),一組為脫硫出口數(shù)據(jù)、一組為脫硝出口,為了更有效的控制,我們?cè)诳刂浦,把二組NOX數(shù)據(jù)都引入到模糊控制中,根據(jù)實(shí)際情況,進(jìn)行隨時(shí)切換,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
模糊控制投入圖、常規(guī)PID控制投入圖
模糊控制系統(tǒng)投運(yùn)后,若某側(cè)測(cè)量信號(hào)存在問(wèn)題或噴氨調(diào)節(jié)閥存異常,則自動(dòng)切換到常規(guī)自動(dòng)控制,或者由運(yùn)行人員接觸自動(dòng),進(jìn)行手動(dòng)控制;二次均是獨(dú)立自動(dòng)方式,相互操作不受影響。
5、應(yīng)用效果
模糊控制系統(tǒng)投運(yùn)以來(lái),控制品質(zhì)明顯改善,機(jī)組負(fù)荷穩(wěn)定、快速變負(fù)荷及啟停制粉系統(tǒng)狀況下,SCR出口的Nox濃度均控制在合理范圍內(nèi)。
6、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)近一年的實(shí)際應(yīng)用,模式控制技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、控制效果滿意;調(diào)節(jié)靈敏、系統(tǒng)抗干擾性能強(qiáng),能適應(yīng)負(fù)荷大幅變化及個(gè)別參數(shù)異常;常規(guī)PID控制對(duì)模糊控制的有利的補(bǔ)充,當(dāng)模糊控制出現(xiàn)各種參數(shù)監(jiān)測(cè)異常,模糊控制系統(tǒng)無(wú)擾切換至常規(guī)控制穩(wěn)定運(yùn)行;高含量的液氨用于脫硫脫硝是經(jīng)濟(jì)有效的。
目前在國(guó)內(nèi)采用常規(guī)PID和模糊控制共同組合的這種方式,能夠有效的提升熱控自動(dòng)化水平,滿足環(huán)保部門(mén)及其對(duì)大型排污企業(yè)監(jiān)控要求,取得了社會(huì)和企業(yè)雙重效益。